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工業(yè)水處理
稀土廢水處理技術(shù)與工程案例
發(fā)布時(shí)間:2023/03/05 22:38:47

技術(shù)背景

       我國稀土礦物品種較多,冶煉工藝比較復雜,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量廢水,每生產(chǎn)1噸稀土氧化物將產(chǎn)生60-100噸廢水,主要包括酸性含氟廢水、堿性含氟廢水,以及稀土萃取分離皂化有機相和碳酸銨沉淀稀土過(guò)程中產(chǎn)生的氨氮廢水,其中氨氮廢水的污染問(wèn)題特別突出,廢水中氨氮超標幾十倍甚至數百倍,給環(huán)境帶來(lái)嚴重的污染。針對稀土冶煉廢水的廢水特性,如何篩選適合水質(zhì)要求的廢水處理工藝及配套技術(shù)將是環(huán)保工作者最迫切解決的問(wèn)題。

技術(shù)特點(diǎn)

       針對稀土生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的淋洗廢水和低濃度氯化銨廢水,由于二者產(chǎn)生于不同的生產(chǎn)工序,包括淋洗水納濾系統(含氯化銨濃度約為0.1%~0.2%)、低濃度氯化銨膜濃縮系統(含氯化銨濃度約為3%~4%)。淋洗水作為納濾系統的原水,經(jīng)除油、超濾、納濾處理后,產(chǎn)出的淡水直接回用于生產(chǎn)線(xiàn),濃水進(jìn)入低濃度氯化銨廢水匯集池;其它生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)生的低濃度氯化銨廢水與納濾系統產(chǎn)生的濃水分別接入相應儲水池,成為低濃度氯化銨膜濃縮系統的原水,經(jīng)除油、超濾、膜濃縮系統處理后,濃水達到濃縮要求指標后外轉,淡水回用至鍋爐。中國煤科杭州研究院基于上述治理思路,提出集成超濾膜+納濾膜+電滲析+反滲透+EDI的多級膜濃縮的關(guān)鍵核心處理工藝,高效解決稀土廢水治理中的難題。

典型案例

       中國煤科杭州研究院將膜分離技術(shù)應用于中國某稀土集團公司冶煉分公司稀土廢水處理中,納濾系統回收70%水作為配碳銨用水回用,30%濃水進(jìn)入電滲析濃縮系統。經(jīng)電滲析處理的濃縮液控制氯化銨濃度在140g/L以上,即把氯化銨從30~40g/L濃縮至140g/L以上,每天進(jìn)后續濃液處理系統廢水的水量縮減為20m3/d,顯著(zhù)減少了處理量,實(shí)現污染物高效分離、常溫運行、無(wú)相變、運行成本低等的工程目標。